为抢抓品种钢市场先机,进一步拓宽新品种钢系列的生产,中金公司生产制造部积极行动,全面推行精益生产管理模式,在400系不锈钢生产过程中取得了显著成效,近期外购电需量实现突破性下降。
调度台充分发挥统筹协调作用,组织各工序紧密配合,提前精心策划生产组织方案。在用电策略上,采取了一系列精准有效的措施。一方面,科学安排热轧工序在用电谷段(00:00—07:00)轧机停机,同时保持加热炉保温状态,实现能源的合理利用;另一方面,安排合金炉错峰两炉生产,并将用电负荷严格控制在4.5万千瓦时以下。一旦用电接近超限,调度台能够迅速根据煤气柜柜容情况,灵活调整发电机组负荷,确保当月用电需量始终处于可控范围。
不仅如此,调度室还对以往的生产组织方案进行了深度优化。将烘干机的停机时间提前,以便在低谷时段收储更多的煤气量,提高能源储备。在合金炉开机生产时,以上个月外购电需量为平衡点,精准控制发电机组负荷。当气体公司开启第二台空压机、炼钢厂启动2号精炼炉和2号连铸机前,再次充分利用煤气柜容,提高发电机组负荷,进一步降低外购电需量。
通过这一系列精细化管理措施,中金公司在二季度成功实现了外购电需量的持续下降。数据显示,4月份外购电需量为7.8万千瓦时,5月份降至7.5万千瓦时,环比下降0.3万千瓦时,降幅约3%;截止6月9日,更是进一步降至7.0万千瓦时,较4月下降0.8万千瓦时,降幅高达10%,成功实现两位数降幅。仅这一项举措,月度需量电费节约了26万元。
这一成果得益于生产制造部调度室牵头各单位通力协作、深挖内潜、压降成本、向管理要效益,不仅为新品种钢的规模化、经济化生产奠定了坚实基础,更为开拓新品种钢市场、实现扭亏控亏目标提供了有力支撑。