2022年2月,中金公司按照机构调整的新方案,镍铁厂和炼铁厂进行了合并,初炼炉称为1号高炉,新项目1680m³高炉为2号高炉,合并后强化了大协同、大沟通、大物流、大成本、大效益,充分发挥协同效应,优化了生产组织,实现共享共赢。
截止3月14日,2022年中金公司炼铁厂2号高炉累计生铁产量达35.58万吨,生铁合格率100%,休风率0.40%,高炉稳定低耗顺行,经济技术指标燃料比527kg/tfe,焦比(含焦丁)377kg/tfe,煤比150kg/t,各项技术指标处于同级高炉先进水平。
以往在铸铁期间,由于铸铁能力的限制导致1号高炉需要减风降冶强生产,影响了炉况,从而影响镍铁产量。2月17日,在两座高炉的技术人员的共同努力下,炼铁厂开展了1号高炉“全风铸铁生产”的专项技术攻关。
1号高炉铸铁生产时因铁水通过撇渣器直接进入铸铁机流量过大,易烧坏残渣板。技术人员在现场不断观察和尝试后,采用在铁水沟设置分流闸,当铁流量过大时,推开铸铁机龙沟上游的分流闸将部分铁水引流入铁水罐中,有效控制了铁流量过大对铸铁生产的影响,从而实现了全风铸铁生产。
全风作业使1号高炉的铁水产量稳步提升,同时确保炉缸热量充沛,操作参数稳定,炉况稳定顺行,使得铁水日均产量提高了100吨,整个生产工序稳定顺行。
受春节期间原燃料紧缺、物流紧缺以及雨水天气的影响,中金公司炼铁厂职工不断攻坚克难,依靠集团炼铁厂的强大技术支撑,2号高炉遵循“以稳为主,稳中求进”指导思想,公司副总经理、炼铁厂党支部书记、厂长黄海锋说:“由于严格要求高炉值班工长标准化操作,三班统一,精细优化,开炉达产以来2号高炉保持了长期稳定顺行,2月平均日产达到5006t,创该炉的最高纪录。”
常常是下了班,值班工长唐超与肖修伟还在讨论高炉操作,以及当前生产工作中存在的问题,然后再进行原因分析,共同提建议以及应对措施,解决问题,提高生产效率。
焦炭取样数据是2号高炉副主任张朗铭每天高度关注的,长长的上料皮带上经常出现他巡视的身影,他说:“在高炉操作上,必须抓好上料烧结、焦炭筛的筛分工作,减少入炉粉量,透气性增强了,炉况自然就顺了,开炉达产以来没有发生过悬料现象。”该项工作使得焦炭的粒度有了保障,再通过定期校正布料参数,确保布料准确,用好风温,不断提高煤气利用率。
“风温、炉温、铁水温度都是我们关注的焦点。”值班工长曲晓龙指着电脑上的参数说,“目前风温可以长期稳定在1200℃,吨铁喷煤达到150kg,各个辅助工序的长期稳定给高炉操作一颗‘定心丸’。”
“产量上来了,炉前管理还得跟上。炮泥质量稳定对于炉前出铁和炉内优化都至关重要。”2号高炉炉前大班长陈念运向笔者介绍,中金公司炼铁厂向防钢的高炉取经,2号高炉根据铁口喷溅情况跟换炮泥成分,加强沟料接收管理和过程管控,统一炉前操作,保证铁口深度足够稳定,通过开展“减少风口小套烧损”和“快速换小套”技术攻关,风口小套烧损频次大幅减少,更换小套减少至半小时内。通过铁口灌浆、调整炮泥配方、制定炉前标准化操作等措施,解决了铁口喷溅难题,保证了高炉稳定顺行。